氧化化拋一道止水槽的廢液排放周期一般為每天1~2次,以每月將會(huì)產(chǎn)生20噸左右的化拋廢液為例,化拋廢酸原液的水質(zhì)情況如表1所示。
表1水樣數(shù)據(jù)表
為了降低廢水的處置成本,節(jié)約原酸的采購(gòu)費(fèi)用,我司編制化拋廢酸回收方案和增加處理設(shè)備以實(shí)現(xiàn)酸的回用。處理工藝流程如下:
化拋一道止水槽廢酸排放至廢酸收集桶,廢酸首先通過(guò)一級(jí)、二級(jí)過(guò)濾器分別進(jìn)行除油、除雜,然后經(jīng)填料罐去除鋁離子后得到可回用的低濃度酸,過(guò)濾過(guò)程中產(chǎn)生的廢水需接管至廢水池單獨(dú)處理,最后將低濃度酸經(jīng)過(guò)高溫蒸發(fā)設(shè)備濃縮,其酸比重達(dá)到1.7以上后進(jìn)入到回收酸桶,供化拋槽生產(chǎn)使用。
2.3.工藝特點(diǎn)(1) 通過(guò)對(duì)冷卻循環(huán)酸的除油除雜,可凈化化學(xué)拋光磷酸,提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性;
(2) 通過(guò)去除廢酸中的鋁離子,解決了廢酸濃縮三次后報(bào)廢的問(wèn)題,并且在使用過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生報(bào)廢廢酸;
(3) 可源頭控制總磷、總氮(氨氮)、金屬離子、鹽分等污染物,避免高濃度污染物進(jìn)入廢水處理系統(tǒng),大幅度削減廢水處理藥劑使用量及污泥產(chǎn)生量,同時(shí)可以減少新的化學(xué)用品的購(gòu)買(mǎi),降低成本;
(4) 保持化拋槽最適宜的穩(wěn)定的酸濃度和金屬離子濃度;
(5) 設(shè)備為一體化設(shè)計(jì),占地面積小,自動(dòng)化程度高,無(wú)需外接輔助供熱制冷措施,無(wú)廢氣產(chǎn)生,運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠;
(6) 設(shè)備為模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)處理量自由調(diào)控。
(7) 回用酸比重可調(diào),鋁含量低于30000 mg/L(鋁去除率可達(dá)70%),酸回收率可達(dá)45%,降低酸消耗,實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約;提高產(chǎn)品酸洗質(zhì)量,使再次酸洗次數(shù)最小化。
3、處理效果
廢液類型 |
pH |
比重 |
鋁含量 (mg/L) |
磷 (mg/L) |
過(guò)濾后廢酸 |
<0 |
1.27 |
19870 |
60600 |
含鋁廢水 |
1.1 |
1.01 |
4200 |
18000 |
回用酸 |
<0 |
1.75 |
24760 |
176200 |
蒸發(fā)出水 |
3 |
1.0 |
0 |
1.26 |
由圖3-2可知,化拋一道廢液經(jīng)酸純化系統(tǒng)及酸濃縮系統(tǒng)處理后,回用酸比重為1.75,鋁含量為24760mg/L,達(dá)到化拋廢酸回收再利用標(biāo)準(zhǔn);在除鋁過(guò)程中產(chǎn)生的含鋁雜質(zhì)廢水如圖3-2所示,其總磷濃度較高且含有較多鋁鹽雜質(zhì),需單獨(dú)處理;蒸發(fā)出水中總磷濃度較低,可將蒸發(fā)出水直接回用于化拋線上的水洗槽或納入綜合廢水進(jìn)行后續(xù)處理。
4、主體設(shè)備
4.1.除油除雜設(shè)備
圖3 一級(jí)、二級(jí)過(guò)濾器
陽(yáng)極氧化廢酸除鋁技術(shù)是我司研發(fā)的改性分離離子技術(shù),可實(shí)現(xiàn)酸和鹽之間的有效分離。
4.3.酸濃縮設(shè)備
技術(shù)服務(wù)熱線:188 2022 5695
地址:寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道桃源商務(wù)大廈2座1單元502