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酸回收處理方案
作者:管理員  日期:2022-03-09 10:23:27 人氣:1290 
酸回收處理方案

1. 概述

1.1. 項目簡介

廣東某公司氧化生產(chǎn)線的化拋槽常用強無機酸硫酸、硝酸、磷酸來去除產(chǎn)品表面的氧化物以減少對后續(xù)生產(chǎn)操作的影響,一般在化拋槽的后面會設(shè)置一道止水洗槽,產(chǎn)品在化拋一道止水洗槽清洗時會從化拋槽中帶出較多的酸到該槽中,化拋一道止水洗槽廢液直接排放將會對環(huán)境造成極大污染,如要處理則要消耗大量藥劑,并且拋光槽中的酸需要定時補充,而購買新的純酸成本代價大。

為了降低廢液的處置成本,節(jié)約原酸的采購費用,我司編制化拋廢酸回收方案和增加處理設(shè)備以實現(xiàn)酸的回用。

氧化化拋一道止水槽的廢液排放周期一般為每天1~2次,以每月將會產(chǎn)生20噸左右的化拋廢液為例,化拋廢酸原液的水質(zhì)情況如表1所示。

1水樣數(shù)據(jù)

2. 酸回收工藝

2.1. 工藝原理

1廢酸回用處理工藝流程圖 

2.2. 工藝流程說明

化拋一道止水槽廢酸排放至廢酸收集桶,廢酸首先通過一級、二級過濾器分別進行除油、除雜,然后經(jīng)填料罐去除鋁離子后得到可回用的低濃度酸,過濾過程中產(chǎn)生的廢水需接管至廢水池單獨處理,最后將低濃度酸經(jīng)過高溫蒸發(fā)設(shè)備濃縮,其酸比重達到1.7以上后進入到回收酸桶,供化拋槽生產(chǎn)使用。

2.3. 工藝特點

        (1) 通過對冷卻循環(huán)酸的除油除雜,可凈化化學拋光磷酸,提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性;

        (2) 通過去除廢酸中的鋁離子,解決了廢酸濃縮三次后報廢的問題,并且在使用過程中不會產(chǎn)生報廢廢酸;

        (3) 可源頭控制總磷、總氮(氨氮)、金屬離子、鹽分等污染物,避免高濃度污染物進入廢水處理系統(tǒng),大幅度削減廢水處理藥劑使用量及污泥產(chǎn)生量,同時可以減少新的化學用品的購買,降低成本;

        (4) 保持化拋槽最適宜的穩(wěn)定的酸濃度和金屬離子濃度;

        (5) 設(shè)備為一體化設(shè)計,占地面積小,自動化程度高,無需外接輔助供熱制冷措施,無廢氣產(chǎn)生,運行穩(wěn)定,安全可靠;

        (6) 設(shè)備為模塊化設(shè)計,可根據(jù)處理量自由調(diào)控。

        (7) 回用酸比重可調(diào),鋁含量低于30000 mg/L(鋁去除率可達70%),酸回收率可達45%,降低酸消耗,實現(xiàn)成本節(jié)約;

        (8) 提高產(chǎn)品酸洗質(zhì)量,使再次酸洗次數(shù)最小化。

2.4. 處理效果

2實際處理效果圖

2處理數(shù)據(jù)表

廢液類型

pH

比重

鋁含量

mg/L

mg/L

過濾后廢酸

<0

1.27

19870

60600

含鋁廢水

1.1

1.01

4200

18000

回用酸

<0

1.75

24760

176200

蒸發(fā)出水

3

1.0

0

1.26

3-2可知,化拋一道廢液經(jīng)酸純化系統(tǒng)及濃縮系統(tǒng)處理后,回用酸比重為1.75,鋁含量為24760mg/L,達到化拋廢酸回收再利用標準;在除鋁過程中產(chǎn)生的含鋁雜質(zhì)廢水如圖3-2所示,其總磷濃度較高且含有較多鋁鹽雜質(zhì),需單獨處理;蒸發(fā)出水中總磷濃度較低,可將蒸發(fā)出水直接回用于化拋線上的水洗槽或納入綜合廢水進行后續(xù)處理。


3. 主體設(shè)備

3.1. 除油除雜設(shè)備

 

一級、二級過濾器

3.2. 廢酸除鋁離子設(shè)備

 

4-2廢酸除鋁離子設(shè)備

陽極氧化廢酸除鋁技術(shù)是我司研發(fā)的改性分離離子技術(shù),可實現(xiàn)酸和鹽之間的有效分離。

3.3.酸濃縮設(shè)備


4-3稀酸濃縮設(shè)備

分離鋁離子后的稀酸自動進入酸濃縮系統(tǒng)處理,通過內(nèi)部負壓系統(tǒng)、蒸餾釜、交換系統(tǒng)及設(shè)備自身熱能系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,對酸液進行熱交換,使原液在設(shè)定溫度下汽化。蒸汽液化為蒸發(fā)出水,蒸發(fā)出水中總磷濃度較低,納入綜合廢水進行后續(xù)處理。

整個系統(tǒng)采用人機界面,完全自動化,操作簡便,占地面積小,運行穩(wěn)定。

4. 經(jīng)濟分析

4.1. 裝機容量

整套系統(tǒng)裝機容量如下表3所示。

表3系統(tǒng)裝機容量表

序號

設(shè)備名稱

單位

數(shù)量

功率

kw

裝機功率

kw

使用數(shù)量

使用功率

kw

1

酸純化系統(tǒng)

1

0.6

0.6

1

0.6

2

濃縮系統(tǒng)

1

10

10

1

10

 

合計

10.6

10.6

整個系統(tǒng)總裝機容量10.6千瓦,使用功率為10.6千瓦。處理系統(tǒng)每天運行20小時,每月運行按30天進行計算,則每月消耗電量:6360度,每月處理廢酸20噸,每噸廢液處理消耗電量為318度,按0.8/度計算,每噸廢液處理電力成本254.4元。

4.2. 節(jié)約廢水處理費

目前現(xiàn)有方式處理化拋一道廢液中的總磷,處理每噸廢液需投加約240公斤石灰(1/公斤)及其它藥劑(計為5.2元),藥劑費合計245.2/噸水;產(chǎn)生約1200公斤的壓濾污泥,污泥委外費按2000/噸計算,污泥委外費計為2400/噸水,以廢水站現(xiàn)有處理方式處理每噸化拋一道廢液總磷處理費=245.2+2400=2645.2/。

4.3. 節(jié)約新酸采購費

由于采用了酸回收回用,因此可以節(jié)約大量的新酸采購,按照目前85%濃度的磷酸的市場行情,目前每采購1噸磷酸的費用為1.8萬元左右,如果按照35%酸回收率計算,每天處理兩噸廢酸可回收磷酸0.7噸,節(jié)約磷酸采購費用約12600元,折算到廢酸處理上節(jié)約的費用為6300/噸廢酸。

4.4. 濾料耗材

一級、二級過濾器中的濾料一個月更換兩次,每月更換總費用約為10000元,若每月處理20噸廢酸,折算到處理每噸廢酸所需的耗材成本為500/噸。

4.5. 含鋁廢水處理費

處理每噸含鋁廢水需投加約72公斤石灰(1/公斤)及其它藥劑(計為5.2元),藥劑費合計77.2/噸水;產(chǎn)生約360公斤的壓濾污泥,污泥委外費按2000/噸計算,污泥委外費計為720/噸水,以廢水站現(xiàn)有處理方式處理每噸化拋一道廢液總磷處理費=77.2+720=797.2/。

4.6. 總費用核算

若使用我司廢酸回收設(shè)備處理貴司化拋一道廢液,同時按我司技術(shù)人員指導情況下,可實現(xiàn)以下經(jīng)濟效益:

4 每噸廢液經(jīng)濟核算表

編號

處理量

名項

單價

(元)

數(shù)量

單位

支出

(元)

收益

(元)

1

電費

254.4

1

254.4

-

節(jié)省購買新磷酸

6300

1

-

6300

節(jié)省廢液委外費

975.2

1

-

2645.2

濾料耗材

500

1

500

-

含鋁廢水處理費

797.2

1

797.2

 

3

合計

-

-

-

1551.6

8945.2

5

處理每噸廢液效益

7393.6

由表4可知,以本方案處理化拋一道廢液,可為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益。



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