廣東某公司在氧化生產(chǎn)線的化拋槽常用強無機酸(硫酸、硝酸、磷酸)來去除產(chǎn)品表面的氧化物以減少對后續(xù)生產(chǎn)操作的影響,一般在化拋槽的后面會設(shè)置一道止水洗槽,產(chǎn)品在化拋一道止水洗槽清洗時會從化拋槽中帶出較多的酸到該槽中,化拋一道止水洗槽廢液直接排放將會對環(huán)境造成極大污染,如要處理則要消耗大量藥劑,并且拋光槽中的酸需要定時補充,而購買新的純酸成本代價大。
為了降低廢液的處置成本,節(jié)約原酸的采購費用,我司編制化拋廢酸回收方案和增加處理設(shè)備以實現(xiàn)酸的回用。
氧化化拋一道止水槽的廢液排放周期一般為每天1~2次,以每月將會產(chǎn)生20噸左右的化拋廢液為例,化拋廢酸原液的水質(zhì)情況如表1所示。
表1水樣數(shù)據(jù)表
圖1廢酸回用處理工藝流程圖
化拋一道止水槽廢酸排放至廢酸收集桶,廢酸首先通過一級、二級過濾器分別進行除油、除雜,然后經(jīng)填料罐去除鋁離子后得到可回用的低濃度酸,過濾過程中產(chǎn)生的廢水需接管至廢水池單獨處理,最后將低濃度酸經(jīng)過高溫蒸發(fā)設(shè)備濃縮,其酸比重達到1.7以上后進入到回收酸桶,供化拋槽生產(chǎn)使用。
(1) 通過對冷卻循環(huán)酸的除油除雜,可凈化化學拋光磷酸,提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性;
(2) 通過去除廢酸中的鋁離子,解決了廢酸濃縮三次后報廢的問題,并且在使用過程中不會產(chǎn)生報廢廢酸;
(3) 可源頭控制總磷、總氮(氨氮)、金屬離子、鹽分等污染物,避免高濃度污染物進入廢水處理系統(tǒng),大幅度削減廢水處理藥劑使用量及污泥產(chǎn)生量,同時可以減少新的化學用品的購買,降低成本;
(4) 保持化拋槽最適宜的穩(wěn)定的酸濃度和金屬離子濃度;
(5) 設(shè)備為一體化設(shè)計,占地面積小,自動化程度高,無需外接輔助供熱制冷措施,無廢氣產(chǎn)生,運行穩(wěn)定,安全可靠;
(6) 設(shè)備為模塊化設(shè)計,可根據(jù)處理量自由調(diào)控。
(7) 回用酸比重可調(diào),鋁含量低于30000 mg/L(鋁去除率可達70%),酸回收率可達45%,降低酸消耗,實現(xiàn)成本節(jié)約;
(8) 提高產(chǎn)品酸洗質(zhì)量,使再次酸洗次數(shù)最小化。
圖2實際處理效果圖
表2處理數(shù)據(jù)表
廢液類型 |
pH |
比重 |
鋁含量 (mg/L) |
磷 (mg/L) |
過濾后廢酸 |
<0 |
1.27 |
19870 |
60600 |
含鋁廢水 |
1.1 |
1.01 |
4200 |
18000 |
回用酸 |
<0 |
1.75 |
24760 |
176200 |
蒸發(fā)出水 |
3 |
1.0 |
0 |
1.26 |
由圖3-2可知,化拋一道廢液經(jīng)酸純化系統(tǒng)及酸濃縮系統(tǒng)處理后,回用酸比重為1.75,鋁含量為24760mg/L,達到化拋廢酸回收再利用標準;在除鋁過程中產(chǎn)生的含鋁雜質(zhì)廢水如圖3-2所示,其總磷濃度較高且含有較多鋁鹽雜質(zhì),需單獨處理;蒸發(fā)出水中總磷濃度較低,可將蒸發(fā)出水直接回用于化拋線上的水洗槽或納入綜合廢水進行后續(xù)處理。
圖3 一級、二級過濾器
圖4-2廢酸除鋁離子設(shè)備
陽極氧化廢酸除鋁技術(shù)是我司研發(fā)的改性分離離子技術(shù),可實現(xiàn)酸和鹽之間的有效分離。
圖4-3稀酸濃縮設(shè)備
分離鋁離子后的稀酸自動進入酸濃縮系統(tǒng)處理,通過內(nèi)部負壓系統(tǒng)、蒸餾釜、交換系統(tǒng)及設(shè)備自身熱能系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,對廢酸液進行熱交換,使原液在設(shè)定溫度下汽化。蒸汽液化為蒸發(fā)出水,蒸發(fā)出水中總磷濃度較低,納入綜合廢水進行后續(xù)處理。
整個系統(tǒng)采用人機界面,完全自動化,操作簡便,占地面積小,運行穩(wěn)定。
整套系統(tǒng)裝機容量如下表3所示。
表3系統(tǒng)裝機容量表
序號 |
設(shè)備名稱 |
單位 |
數(shù)量 |
功率 kw |
裝機功率 kw |
使用數(shù)量 |
使用功率 kw |
1 |
酸純化系統(tǒng) |
組 |
1 |
0.6 |
0.6 |
1 |
0.6 |
2 |
酸濃縮系統(tǒng) |
組 |
1 |
10 |
10 |
1 |
10 |
|
合計 |
|
|
|
10.6 |
|
10.6 |
整個系統(tǒng)總裝機容量10.6千瓦,使用功率為10.6千瓦。處理系統(tǒng)每天運行20小時,每月運行按30天進行計算,則每月消耗電量:6360度,每月處理廢酸20噸,每噸廢液處理消耗電量為318度,按0.8元/度計算,每噸廢液處理電力成本254.4元。
以目前現(xiàn)有方式處理化拋一道廢液中的總磷,處理每噸廢液需投加約240公斤石灰(1元/公斤)及其它藥劑(計為5.2元),藥劑費合計約為245.2元/噸水;產(chǎn)生約1200公斤的壓濾污泥,污泥委外費按2000元/噸計算,污泥委外費計為2400元/噸水,以廢水站現(xiàn)有處理方式處理每噸化拋一道廢液的總磷處理費=245.2+2400=2645.2元/噸。
由于采用了酸回收回用,因此可以節(jié)約大量的新酸采購,按照目前85%濃度的磷酸的市場行情,目前每采購1噸磷酸的費用為1.8萬元左右,如果按照35%酸回收率計算,每天處理兩噸廢酸可回收磷酸0.7噸,節(jié)約磷酸采購費用約12600元,折算到廢酸處理上節(jié)約的費用為6300元/噸廢酸。
一級、二級過濾器中的濾料一個月更換兩次,每月更換總費用約為10000元,若每月處理20噸廢酸,折算到處理每噸廢酸所需的耗材成本為500元/噸。
處理每噸含鋁廢水需投加約72公斤石灰(1元/公斤)及其它藥劑(計為5.2元),藥劑費合計約為77.2元/噸水;產(chǎn)生約360公斤的壓濾污泥,污泥委外費按2000元/噸計算,污泥委外費計為720元/噸水,以廢水站現(xiàn)有處理方式處理每噸化拋一道廢液的總磷處理費=77.2+720=797.2元/噸。
若使用我司廢酸回收設(shè)備處理貴司化拋一道廢液,同時按我司技術(shù)人員指導情況下,可實現(xiàn)以下經(jīng)濟效益:
表4 每噸廢液經(jīng)濟核算表
編號 |
處理量 |
名項 |
單價 (元) |
數(shù)量 |
單位 |
支出 (元) |
收益 (元) |
1 |
1噸 |
電費 |
254.4 |
1 |
項 |
254.4 |
- |
2 |
節(jié)省購買新磷酸費 |
6300 |
1 |
項 |
- |
6300 |
|
3 |
節(jié)省廢液委外費 |
975.2 |
1 |
項 |
- |
2645.2 |
|
4 |
濾料耗材 |
500 |
1 |
項 |
500 |
- |
|
5 |
含鋁廢水處理費 |
797.2 |
1 |
項 |
797.2 |
|
|
6 3 |
合計 |
- |
- |
- |
1551.6 |
8945.2 |
|
7 5 |
處理每噸廢液效益 |
7393.6 |
由表4可知,以本方案處理化拋一道廢液,可為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
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