電鎳洗水鎳回收方案
東莞市某公司生產(chǎn)過(guò)程中有電鍍鎳工序,現(xiàn)有水洗方式為:第一道水洗缸為止水洗,不定時(shí)加至鍍槽內(nèi);第三道水洗缸內(nèi)加純水,溢流至第二道水洗缸,第二道洗水缸溢流至廢水管路。水質(zhì)情況如下表1所示:
電鎳第一道止水缸由于不經(jīng)常換,而導(dǎo)致止水缸液鎳濃度高,工件帶到第二道水洗缸的鎳含量較高,造成了鎳資源浪費(fèi)的問(wèn)題;且鎳濃度高會(huì)增加廢水處理的負(fù)荷;工件清洗不干凈,會(huì)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有影響。
現(xiàn)委托我司設(shè)計(jì)鎳液回收處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)鎳資源化回用,具體實(shí)施方案如下。
根據(jù)以往案例經(jīng)驗(yàn),每天排兩次止水缸液,鎳富集至約3 g/L左右。每條電鎳線止水缸容積以500 L計(jì),每天換缸兩次;每天溢流水以10 m3/d計(jì),溢流水鎳含量約為300 mg/L,則損失的鎳如下表所示:
如改為每天排兩次止水缸液,再將此止水缸液進(jìn)行回用,可減少鎳資源的損耗,節(jié)省鎳資源預(yù)計(jì)為8 kg/d。
3、工藝流程說(shuō)明
如改為每天排兩次止水缸液,由于水量較大,不能完全回用于鎳缸,可將其濃縮處理后再回用。
電鎳第一道止水缸鎳液經(jīng)收集桶收集,然后直接進(jìn)入鎳液再生機(jī)進(jìn)行處理,鎳液再生機(jī)使鎳液在30~40℃時(shí)進(jìn)行再生分離,再生分離后的廢水,其各項(xiàng)污染物濃度較低,可納入現(xiàn)有含鎳洗水處理設(shè)施進(jìn)行處理;鎳液中絕大部分鎳鹽均存在于濃縮液(可濃縮至10%左右)中,濃縮液從鎳液再生機(jī)直接排放至再生鎳液桶,定量補(bǔ)回鎳缸回用。
鎳液經(jīng)鎳液再生機(jī)處理后,其大概水質(zhì)成份如表3所示。
由表3數(shù)據(jù)可知,經(jīng)鎳液再生機(jī)處理后的再生鎳液鎳含量較高,可以直接回用于鎳缸。由于整個(gè)處理過(guò)程中不添加任何藥劑,因此不存在新增污染因子的影響。分離后的排水其各項(xiàng)污染物濃度較低,可納入現(xiàn)有含鎳廢水管。
圖2 處理效果圖
1、止水缸液鎳濃度降低,工件帶到第二道水洗缸的鎳含量也降低,可有效回收鎳資源浪費(fèi);
2、溢流清洗水鎳含量也降低,工件清洗更干凈,有利于產(chǎn)品品質(zhì);
3、降低了廢水處理的負(fù)荷。
圖4 鎳液再生機(jī)
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