寧波市某鋁業(yè)有限公司公司存在氧化生產(chǎn)線(xiàn),在對(duì)產(chǎn)品表面進(jìn)行加工處理時(shí)會(huì)產(chǎn)生化拋一道洗水,化拋一道洗水中鹽分、總磷濃度較高,導(dǎo)致磷酸回收困難,直接加藥處理化拋洗水則會(huì)造成加藥成本大和污泥量大等問(wèn)題。水質(zhì)情況如表1所示:
為了減少水站處理這類(lèi)廢水的成本,并回收化拋一道洗水中的磷酸,我司編制化拋一道洗水回用方案和增加處理設(shè)備以降低生產(chǎn)成本。
根據(jù)生產(chǎn)的要求,回用酸的比重≥1.7,其回用酸中鋁離子含量不超過(guò)化拋槽液中的鋁離子含量。
圖1 化拋液磷酸回收工藝流程圖
化拋洗水排放至廢酸收集桶,廢酸首先通過(guò)過(guò)濾器進(jìn)行除油、除雜,然后經(jīng)填料罐去除 鋁離子后得到可回用的低濃度脫鋁酸,最后將低濃度脫鋁酸經(jīng)過(guò)高溫蒸發(fā)設(shè)備濃縮,其酸比重達(dá)到1.7以上后進(jìn)入回收酸桶,供化拋槽生產(chǎn)使用。
圖2除鋁離子設(shè)備
陽(yáng)極氧化廢酸除鋁技術(shù)是我司研發(fā)的改性分離離子技術(shù),可實(shí)現(xiàn)酸和鹽之間的有效分離。
圖3 酸濃縮設(shè)備
分離鋁離子后的稀酸自動(dòng)進(jìn)入酸濃縮系統(tǒng)處理,通過(guò)內(nèi)部負(fù)壓系統(tǒng)、蒸餾釜、交換系統(tǒng)及設(shè)備自身熱能系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換,對(duì)廢酸液進(jìn)行熱交換,使原液在設(shè)定溫度下汽化。蒸汽液化為蒸發(fā)出水,蒸發(fā)出水中總磷濃度較低,納入綜合廢水進(jìn)行后續(xù)處理。
整個(gè)系統(tǒng)采用人機(jī)界面,完全自動(dòng)化,操作簡(jiǎn)便,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定。
(1) 可實(shí)現(xiàn)磷酸的資源化回收,減少新的磷酸采購(gòu)數(shù)量,降低生產(chǎn)成本;
(2) 通過(guò)回收化拋廢酸,可減少水站加藥成本,并減少污泥量;
(3) 通過(guò)對(duì)廢酸的除油、除雜、除鋁,可實(shí)現(xiàn)化拋磷酸的循環(huán)回收使用;
(4) 保持化拋槽適宜的穩(wěn)定的酸濃度和金屬離子濃度;
(5) 回用酸比重可調(diào),鋁含量低于20 g/kg(鋁去除率可達(dá)70%),酸回收率可達(dá)60~70%,降低酸消耗,實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約;
(6) 設(shè)備為模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)處理量自由調(diào)控;
(7) 設(shè)備占地面積小,自動(dòng)化程度高,無(wú)需外接輔助供熱制冷措施,無(wú)廢氣產(chǎn)生,運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠。
由表2可知,化拋一道廢液經(jīng)酸純化系統(tǒng)及酸濃縮系統(tǒng)處理后,回用酸可以達(dá)到再利用標(biāo)準(zhǔn)。
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